锦州石化三招减泥法带出双效益 4 %iu#!
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12月2日,在锦州石化公司排水车间主任孙久立办公桌上,一份技术月报显示:实施污泥减量技术攻关以来,今年前11个月,污泥外排量减少1500多吨,污泥处理费减少200余万元。关键词“双减”,减出环保、减出效益,锦州石化通过“减泥”技术,实施控水量、控泥量、控泥中水量。 gF2S5!
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分流法控制来水量 f_4=X`_
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炼油污水的处理通过絮凝沉降、生物降解将水中污染物除去。排水车间工艺员李璇算过一笔账:上游装置炼油污水排放量每减少5%至10%,就能使污泥产出量降低22%至26%。可见控制来水,无疑是“减泥”工程的第一步。 Q|1$]3Ku
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排水车间对上游来水按照石油类、COD、平均水量等指标分三类,制定3种不同的处理流程和走向。 =E$W[ :L
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A类水水质较好,达到辽宁省DB21/1627-2008排放标准,直进总排。B类水水质稍差,能满足化工污水进水工艺指标要求,无需进入隔油污水系统。C类水水质最差,必须通过隔油污水装置进入炼油污水处理装置。 nb}a6$
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“能进总排的不进化工污水装置,能进化工污水装置的不进隔油污水装置。”这是技术攻关申报书中被强调显示的一句话,也是排水不拖泥带水的第一步。通过调控,每月来水量下降了10%,这种清污分流的做法成为公司环保的新亮点。 &
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叠加法控制产泥量 -T0'+
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了解泥的成分,才能更好地控制泥的总量。排水车间技术负责人苏萍对2013年以来的污泥产生量进行数据汇总和技术分析,得出“降低浮渣和剩余活性污泥量才能减少出泥量”的结论,提出用“叠加法”控泥量。 3Dqi,
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